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1、采煤機(jī)智能調(diào)高控制系統(tǒng)的應(yīng)用
摘要:針對(duì)現(xiàn)有采煤機(jī)人工控制調(diào)高系統(tǒng)效率低、精度差,無(wú)法滿足井下自動(dòng)綜采作業(yè)需求的情況,提出了一種新的采煤機(jī)智能調(diào)高控制系統(tǒng),其采用了基于人工記憶截割及負(fù)載變化的負(fù)反饋控制邏輯,實(shí)現(xiàn)了對(duì)采煤機(jī)搖臂調(diào)高的智能控制。根據(jù)實(shí)際應(yīng)用表明該控制系統(tǒng)對(duì)搖臂截割高度的控制精度達(dá)到了±10mm,完全滿足井下自動(dòng)化截割作業(yè)的需求。
關(guān)鍵詞:采煤機(jī);調(diào)高控制;記憶截割
引言
采煤機(jī)作為煤礦井下綜采作業(yè)的核心設(shè)備,已經(jīng)成為制約井下自動(dòng)綜采水平進(jìn)一步提升的關(guān)鍵。由于煤礦井下地質(zhì)環(huán)境復(fù)雜,目前采煤機(jī)在工作過程中主要依靠作業(yè)人員根據(jù)
2、井下煤層分布情況調(diào)整截割滾筒的截割高度,調(diào)整速度慢、精度差,經(jīng)常出現(xiàn)觸頂事故,給井下綜采作業(yè)效率和作業(yè)安全帶來(lái)了較大的隱患。因此本文提出了一種采煤機(jī)智能調(diào)高控制系統(tǒng)。
1智能調(diào)高控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
對(duì)采煤機(jī)搖臂的調(diào)高控制主要是依據(jù)采煤機(jī)截割作業(yè)時(shí)的進(jìn)給速度、截割路徑、煤層高度等,而采煤機(jī)進(jìn)給速度與截割煤層的硬度有直接的關(guān)系,根據(jù)采煤機(jī)截割作業(yè)流程及無(wú)人化綜采作業(yè)需求,本文所提出的采煤機(jī)自動(dòng)調(diào)高控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示[1]。由圖1可知,在采煤機(jī)截割作業(yè)過程中,系統(tǒng)根據(jù)采煤機(jī)的截割軌跡路徑,自動(dòng)轉(zhuǎn)換為采煤機(jī)截割作業(yè)時(shí)在各個(gè)控制點(diǎn)的進(jìn)給速度和截割滾筒的高度坐標(biāo),作為采煤機(jī)自動(dòng)截割控
3、制的依據(jù),這些信息經(jīng)過系統(tǒng)的D/A放大器轉(zhuǎn)換[2]、放大后傳遞到采煤機(jī)進(jìn)給控制系統(tǒng)和調(diào)高控制系統(tǒng),從而在截割作業(yè)過程中控制采煤機(jī)的進(jìn)給速度和截割作業(yè)高度。為了確保系統(tǒng)調(diào)節(jié)控制的精確性,在截割作業(yè)過程中位于采煤機(jī)上的各類傳感器設(shè)備對(duì)采煤機(jī)截割作業(yè)過程中的姿態(tài)、位置進(jìn)行檢測(cè),將檢測(cè)結(jié)果以負(fù)反饋調(diào)節(jié)的模式傳輸?shù)椒答佅到y(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)采煤機(jī)截割控制的閉環(huán)調(diào)整。在控制的過程中位于截割機(jī)構(gòu)上的截割負(fù)載檢測(cè)系統(tǒng)通過對(duì)作用在采煤機(jī)上的截割負(fù)載的監(jiān)測(cè),來(lái)判斷巖層的硬度狀態(tài),根據(jù)不同硬度下設(shè)計(jì)的截割控制邏輯實(shí)現(xiàn)對(duì)采煤機(jī)進(jìn)給速度和截割滾筒調(diào)高控制的依據(jù),為了確保在復(fù)雜狀態(tài)下綜采作業(yè)的安全性,系統(tǒng)還設(shè)置有遠(yuǎn)程控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)
4、緊急情況下的人工遠(yuǎn)程控制作業(yè)。
2智能調(diào)高控制系統(tǒng)的煤巖硬度自動(dòng)識(shí)別功能
采煤機(jī)在截割作業(yè)過程中的運(yùn)動(dòng)主要包括進(jìn)給運(yùn)動(dòng)、搖臂的截割運(yùn)動(dòng)及截割機(jī)構(gòu)的截割轉(zhuǎn)速,為了確保采煤機(jī)在截割作業(yè)過程中截割驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性,需要根據(jù)截割負(fù)載來(lái)靈活調(diào)整截割轉(zhuǎn)速、進(jìn)給速度等,傳統(tǒng)的截割控制系統(tǒng)中對(duì)煤巖截割硬度的識(shí)別主要是提前對(duì)井下巖層情況進(jìn)行研究,然后輸入到控制系統(tǒng)中,但該方案所獲取的截割硬度情況極為不準(zhǔn)確,導(dǎo)致采煤機(jī)截割作業(yè)中經(jīng)常出現(xiàn)截齒斷裂、截割驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)磨損過度,使用壽命降低等。為了實(shí)現(xiàn)對(duì)截割過程中截割負(fù)載變化情況的實(shí)時(shí)監(jiān)控,本文提出了一種基于電流監(jiān)測(cè)法的截割負(fù)載判斷方案,當(dāng)作用在
5、截割滾筒上的負(fù)載發(fā)生變化后會(huì)導(dǎo)致截割驅(qū)動(dòng)電機(jī)的截割電流發(fā)生變化,利用水泥、石塊、沙子制作不同硬度的樣塊[3],對(duì)不同硬度下截割作業(yè)時(shí)的電機(jī)截割電流進(jìn)行統(tǒng)計(jì),形成與硬度對(duì)應(yīng)的截割電流對(duì)照表,將其輸入到控制系統(tǒng)中,通過檢測(cè)截割電機(jī)的截割電流即可判斷出巖壁的硬度狀態(tài),從而針對(duì)性地選擇對(duì)應(yīng)的采煤機(jī)進(jìn)行速度、該巖層硬度識(shí)別系統(tǒng)能夠精確地監(jiān)測(cè)到煤巖硬度的變化情況,快速地對(duì)截割狀態(tài)進(jìn)行匹配,滿足不同地質(zhì)條件下的截割穩(wěn)定性需求,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)搖臂高度精確調(diào)節(jié)的目的。
3智能調(diào)高控制系統(tǒng)的采煤機(jī)搖臂調(diào)高執(zhí)行機(jī)構(gòu)
采煤機(jī)調(diào)高控制系統(tǒng)輸出的控制信號(hào)傳輸?shù)秸{(diào)高執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi),通過控制液壓油缸的伸出量來(lái)
6、實(shí)現(xiàn)對(duì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度的靈活調(diào)整[4]。為了確保對(duì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度調(diào)整的靈活性和精確性,該采煤機(jī)搖臂調(diào)高執(zhí)行機(jī)構(gòu)中采用了電磁比例溢流閥調(diào)節(jié),調(diào)高控制信號(hào)傳輸?shù)诫姶疟壤缌鏖y中,通過控制比例溢流閥開度的大小來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)執(zhí)行油缸伸出量的精確控制,確保對(duì)采煤機(jī)搖臂高度調(diào)節(jié)的精確性,該采煤機(jī)搖臂調(diào)高執(zhí)行機(jī)構(gòu)如圖3所示。通過對(duì)采煤機(jī)的調(diào)高控制系統(tǒng)的升級(jí),實(shí)現(xiàn)了在截割作業(yè)過程中對(duì)截割負(fù)載的精確監(jiān)測(cè),以此為調(diào)高執(zhí)行機(jī)構(gòu)的調(diào)節(jié)基礎(chǔ)信號(hào),實(shí)現(xiàn)了在運(yùn)行過程中的智能調(diào)高控制,根據(jù)實(shí)際測(cè)量,其調(diào)節(jié)精度達(dá)到了±10mm,實(shí)現(xiàn)了對(duì)最佳的截割轉(zhuǎn)速和進(jìn)給速度的快速匹配,有效提升了截割作業(yè)效率,極大地確保了井下綜采作業(yè)的安全
7、性和經(jīng)濟(jì)性。
4結(jié)論
1)采煤機(jī)調(diào)高智能控制系統(tǒng)采用了負(fù)反饋調(diào)節(jié)的控制模式,以煤巖硬度為調(diào)節(jié)控制依據(jù),具有邏輯控制簡(jiǎn)單、精確度高、反應(yīng)速度快的優(yōu)點(diǎn);2)煤巖硬度的自動(dòng)識(shí)別采用基于電流監(jiān)測(cè)法的截割負(fù)載判斷方案,能夠快速地對(duì)煤巖硬度的變化情況進(jìn)行反應(yīng),滿足快速調(diào)整的需求;3)該調(diào)高控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了在運(yùn)行過程中的智能調(diào)高控制,其調(diào)節(jié)精度達(dá)到了±10mm,實(shí)現(xiàn)了對(duì)最佳的截割轉(zhuǎn)速和進(jìn)給速度的快速匹配,有效提升了截割作業(yè)效率。
參考文獻(xiàn)
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