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1、
刮板轉(zhuǎn)載機(jī)結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)分析
摘要:煤礦井下工況惡劣,刮板轉(zhuǎn)載機(jī)受結(jié)構(gòu)缺陷、維修問題的影響,往往會發(fā)生故障,影響煤炭輸送。為消除這一問題,從轉(zhuǎn)載機(jī)存在問題、改造方案、應(yīng)用效果等方面進(jìn)行探討,對轉(zhuǎn)載機(jī)的擋煤板、中部槽、電纜架、抬升裝置等進(jìn)行了設(shè)計(jì)改造。經(jīng)過改造后轉(zhuǎn)載機(jī)故障率明顯下降。
關(guān)鍵詞:刮板轉(zhuǎn)載機(jī);結(jié)構(gòu)改進(jìn);擋煤板;抬升裝置
目前,隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和進(jìn)步,煤礦井下的安全生產(chǎn)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化和自動化,在煤礦開采以及運(yùn)輸?shù)倪^程中,從工作面采下的煤炭首先經(jīng)由刮板輸送機(jī)將其運(yùn)送到機(jī)頭,然后在機(jī)頭位置處卸載,再由轉(zhuǎn)載機(jī)將煤炭運(yùn)送到破碎機(jī)上,將原煤破碎成合適的大小,便于運(yùn)輸和
2、裝載,這一過程都是沿著刮板輸送機(jī)上的刮板鏈進(jìn)行的,該過程完成后,將轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)頭處的煤炭運(yùn)送到皮帶運(yùn)輸機(jī)的機(jī)尾處,從而使煤炭進(jìn)入運(yùn)輸系統(tǒng)中,提升到地面[1]。由此可見,刮板轉(zhuǎn)載機(jī)在煤礦井下的安全生產(chǎn)中起著重要的作用,它通過與工作面皮帶運(yùn)輸機(jī)以及原煤破碎機(jī)等配套使用,可以將轉(zhuǎn)載機(jī)的機(jī)頭與小車連接,從而使轉(zhuǎn)載機(jī)隨著小車的運(yùn)動而進(jìn)行整體的移動,并跟著采煤工作面的逐漸延伸而進(jìn)行布局上的調(diào)整,以完成原煤的運(yùn)輸工作[2]。但是在實(shí)際應(yīng)用過程中,由于煤礦井下復(fù)雜的地質(zhì)條件以及施工環(huán)境等,刮板轉(zhuǎn)載機(jī)存在著不少的運(yùn)行問題,因此為了促進(jìn)煤礦的安全生產(chǎn),提高煤礦企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,對刮板轉(zhuǎn)載機(jī)進(jìn)行了相關(guān)技術(shù)優(yōu)化和改造。
3、 1刮板轉(zhuǎn)載機(jī)運(yùn)行中存在的問題
1.1結(jié)構(gòu)上存在的問題。在對煤炭進(jìn)行運(yùn)輸?shù)倪^程中,由于煤塊的下落以及飛濺等,煤塊經(jīng)常撞擊轉(zhuǎn)載機(jī)的擋煤板,使連接護(hù)板之間的焊接接口斷裂,從而造成內(nèi)部焊接襯板的脫落,影響刮板轉(zhuǎn)載機(jī)的正常運(yùn)行;且由于該轉(zhuǎn)載機(jī)的機(jī)頭部和動力裝置部分的重力比較大,在使用時(shí)會造成機(jī)頭端的支撐力不夠,同時(shí)當(dāng)轉(zhuǎn)載機(jī)的機(jī)頭與皮帶運(yùn)輸機(jī)的機(jī)尾在伸縮過程發(fā)生擠壓時(shí),會導(dǎo)致刮板轉(zhuǎn)載機(jī)的磨損,使其出現(xiàn)故障甚至停機(jī),此外鏈輪下方回轉(zhuǎn)板處也經(jīng)常與刮板發(fā)生碰撞摩擦,不僅產(chǎn)生了噪聲,還致使刮板磨損的程度加大,減少了刮板的使用時(shí)間;其次由于井下環(huán)境復(fù)雜,刮板轉(zhuǎn)載機(jī)的電纜線通常布置不合理,安裝難度大
4、,不僅加重了運(yùn)輸?shù)呢?fù)擔(dān),還增加了工作人員的維修作業(yè)量[3]。1.2制造維修技術(shù)上存在的問題。由于焊接強(qiáng)度不夠、焊接材料選擇不當(dāng)?shù)?,其刮板轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)頭以及鏈道等磨損嚴(yán)重的部位常常會發(fā)生斷裂,從而導(dǎo)致刮板轉(zhuǎn)載機(jī)的性能不穩(wěn)定,出廠質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn);其次磨損部位在制造時(shí)所采用的鋼板耐磨性不高,且在對蓋板、擋板以及聯(lián)接件等進(jìn)行修復(fù)時(shí)處理不及時(shí),使這類部件在損耗嚴(yán)重的情況下超負(fù)荷工作,增加了刮板轉(zhuǎn)載機(jī)的負(fù)擔(dān)以及運(yùn)行的危險(xiǎn)性[4];除此之外,沒有及時(shí)清洗動力部內(nèi)部的各部件,且未及時(shí)掌握其軸承等的潤滑情況,致使?jié)櫥腿笔?,磨損加重。
2刮板轉(zhuǎn)載機(jī)結(jié)構(gòu)的技術(shù)優(yōu)化改造
2.1轉(zhuǎn)載機(jī)擋煤板連接護(hù)板及
5、機(jī)頭封底板的改造設(shè)計(jì)。由于刮板輸送機(jī)原有擋煤板的連接護(hù)板經(jīng)常會在煤塊的沖擊下發(fā)生脫落,所以為了提高連接護(hù)板的焊接強(qiáng)度,對該連接護(hù)板的焊接口進(jìn)行了改進(jìn),將原來的4mm的坡口焊改成了現(xiàn)在的8mm的坡口焊,通過這一改進(jìn),焊接的強(qiáng)度大大增加,焊縫的高度也相應(yīng)提高,從而使連接護(hù)板變得更加牢固、可靠、安全[5-6];同時(shí)為了避免位于機(jī)頭鏈輪下方位置處的回轉(zhuǎn)板與刮板之間的相互擠壓和摩擦,對機(jī)頭的封底板進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn),具體表現(xiàn)在增大了中板與封底板之間的距離,并將封底板設(shè)計(jì)成了圓弧形,不僅實(shí)現(xiàn)了刮板的平穩(wěn)運(yùn)行,還減少了回轉(zhuǎn)板與刮板之間的碰撞,降低了由于摩擦所產(chǎn)生的噪音,此外由于磨損程度的降低,還延長了封底板和刮
6、板鏈的使用壽命。2.2可伸縮轉(zhuǎn)載機(jī)抬升裝置的改造設(shè)計(jì)。為了解決刮板轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)頭端支撐力不夠的問題,對可伸縮轉(zhuǎn)載機(jī)抬升裝置進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn)設(shè)計(jì),改進(jìn)后的裝置在各主要部分的協(xié)調(diào)配合下,有效避免了轉(zhuǎn)載機(jī)伸縮機(jī)頭與皮帶運(yùn)輸機(jī)伸縮機(jī)尾之間的摩擦,保證了刮板輸送機(jī)的良好運(yùn)行。該裝置位于刮板轉(zhuǎn)載機(jī)懸空段的下方位置處,最下面的部分是底座,其次是推移缸,推移缸通過螺栓與底座相連接,然后是托架,在托架的右側(cè)設(shè)計(jì)有一個(gè)座板,該座板是用來安裝液壓系統(tǒng)閥門的,當(dāng)與懸空段的中間槽進(jìn)行安裝時(shí),首先將其一側(cè)插入托架與底板之間,然后利用螺栓將壓板和托架聯(lián)系起來,此時(shí)就將中間槽的底板固定到了該裝置中,從而當(dāng)液壓系縮轉(zhuǎn)載機(jī)的抬升裝置示
7、意圖統(tǒng)發(fā)生上升或下降后,推移缸可以隨之移動,并進(jìn)行高度上的微小調(diào)整。此外由于該裝置操作簡單,安裝步驟少,還減輕了工作人員的負(fù)擔(dān),提高了井下機(jī)械設(shè)備的自動化程度。其中經(jīng)過優(yōu)化改造后的可伸縮轉(zhuǎn)載機(jī)的抬升裝置如圖1所示,整個(gè)裝置的油缸推力為386kN,工作壓力為32MPa,拉力為208kN,行程為700m?!。?3易拆卸活動電纜架的改造設(shè)計(jì)。在煤礦井下進(jìn)行施工時(shí),電纜的安裝常常雜亂無序,往往會出現(xiàn)布置不合理的情況,這在刮板轉(zhuǎn)載機(jī)中也會發(fā)生,為了解決這一問題,對電纜架進(jìn)行了優(yōu)化改造[7],改造后的電纜架由4部分組成,分別是螺栓、螺母、上架體以及下架體。整個(gè)裝置位于轉(zhuǎn)載機(jī)封底板的上方,其電纜位于中部槽上
8、。該電纜架示意圖如圖2所示,從圖中可以看出,整個(gè)電纜架分為兩層,可以用來放置兩種不同作用的電纜,其中下架體底板上設(shè)置有開孔,該孔在彈簧銷的作用下將封底板與電纜架聯(lián)系在一起,而位于上架體處的螺栓則是為了壓緊電纜線。在進(jìn)行電纜的布置時(shí),通常將活動電纜架與電纜鉤配合使用,并根據(jù)實(shí)際的情況,從電纜的走向出發(fā)進(jìn)行電纜線的布設(shè),在這樣的形式下,可以實(shí)現(xiàn)電纜線的靈活安裝,且便于工人進(jìn)行拆卸作業(yè)。2.4機(jī)頭端動力部以及懸空段中部槽的改造設(shè)計(jì)。由于刮板轉(zhuǎn)載機(jī)的動力部質(zhì)量比較大,而機(jī)頭端的支撐力又不足,在這種情況下,為了伸縮機(jī)頭能夠進(jìn)行良好的移動,對擋煤板進(jìn)行了優(yōu)化改造,將其設(shè)計(jì)成了可以自動調(diào)節(jié)高度的形式。具體的
9、技術(shù)改造方法為:在轉(zhuǎn)載機(jī)驅(qū)動部的連接罩下方位置處增設(shè)了可伸縮轉(zhuǎn)載機(jī)的抬升裝置,且為了增加與地面的接觸面積,在油缸的底部還設(shè)計(jì)了支撐座,同時(shí)將擋煤板與掛板之間的連接方式設(shè)計(jì)成了鉸接。另外為了減少中部槽煤炭丟失的情況,將底板的連接形式改為了插接,并設(shè)置了法蘭連接板。
3制造維修技術(shù)的改造
針對刮板轉(zhuǎn)載機(jī)機(jī)頭機(jī)尾磨損程度大的問題,對其焊接方式進(jìn)行了改造,首先采用了耐磨性能較強(qiáng)的板材進(jìn)行焊接,其次焊絲也改為德國進(jìn)口的卡斯特林焊絲,且為了進(jìn)一步加強(qiáng)其耐磨性,還使用了激光熔覆技術(shù)來進(jìn)行表面耐磨處理[8-9];而對于中部槽來說,為了確保中板的焊接質(zhì)量,其焊接的形式為塞焊,并在中板的表面增
10、設(shè)了耐磨鋼板,且該鋼板是通過整體沖壓一次成型的;中板的上沿在運(yùn)行過程中也易發(fā)生磨損,在對其進(jìn)行修復(fù)時(shí),所采用的角焊縫的焊接形式,同時(shí)進(jìn)行了激光熔覆處理;此外對于聯(lián)接件與動力部的修復(fù)來說,首先需要對啞鈴銷以及減速器、電動機(jī)的內(nèi)部零件進(jìn)行清理,以檢查齒輪、軸承等的磨損情況,一旦這些零部件損耗嚴(yán)重,則需進(jìn)行重新更換;若磨損不太嚴(yán)重,則需對其進(jìn)行質(zhì)量檢查,對于啞鈴銷來說,當(dāng)拉伸量不超過3%時(shí)可以進(jìn)行修補(bǔ),超過3%時(shí)必須報(bào)廢更換,對于減速器和電動機(jī)來說也是如此,一旦內(nèi)孔磨損量過大,則必須更換新的部件,更換完畢后,重新組裝進(jìn)行開機(jī)測試,以保證轉(zhuǎn)載機(jī)的正常運(yùn)行。
4改造效果分析
通過上述
11、優(yōu)化改造后的刮板轉(zhuǎn)載機(jī)在正常運(yùn)行狀態(tài)下,減輕了各主要零部件之間的摩擦和損耗,且通過對可伸縮轉(zhuǎn)載機(jī)抬升裝置以及易拆卸活動電纜的改造設(shè)計(jì),使轉(zhuǎn)載機(jī)支撐力不足的問題得到了解決,同時(shí)該電纜架有效改善了電纜分布不合理的狀況,降低了工作人員的勞動強(qiáng)度,不僅減少了刮板轉(zhuǎn)載機(jī)的使用和維修成本,還延長了轉(zhuǎn)載機(jī)的使用壽命,在煤礦井下得到了廣泛的應(yīng)用。
5結(jié)束語
刮板轉(zhuǎn)載機(jī)在煤礦井下的安全生產(chǎn)中有著舉足輕重的作用,為了保證其在正常生產(chǎn)中的穩(wěn)定運(yùn)行,針對轉(zhuǎn)載機(jī)結(jié)構(gòu)以及維修技術(shù)上存在的問題進(jìn)行了分析研究,并作出了相應(yīng)的優(yōu)化改造,通過這些改造措施,刮板轉(zhuǎn)載機(jī)的運(yùn)行效率得到了大大提高,不僅解決了轉(zhuǎn)載機(jī)磨損、中部槽漏煤、電纜分布不合理、動力部支撐力不足等的問題,還加強(qiáng)了刮板轉(zhuǎn)載機(jī)的維修保養(yǎng),在為煤礦企業(yè)創(chuàng)造更大經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),還為其他礦井解決這類問題提供了思路和途徑。
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